石灰石脱硫工艺原理反应方程式


石灰石脱硫工艺原理反应方程式

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本文主要介绍某火力发电厂烟气脱硫技术的改造过程。该厂采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,通过对原有湿式球磨机制浆系统的研究分析,发现橡胶衬板存在耐磨性差、经济性不佳等问题。经过可行性研究及现场试验,最终成功将橡胶衬板改为钢衬板,取得了更好的安全可靠性和经济性。

一、引言

随着环保要求的日益严格,烟气脱硫技术在我国火力发电厂得到了广泛应用。某火力发电厂装机为4300MW机组,投产时间在2003年。为了进一步提高烟气脱硫效率,该厂决定对原有脱硫系统进行改造。

二、脱硫系统概述

该厂烟气脱硫技术采用石灰石-石膏湿法工艺,单台机组配一套脱硫系统。主要设备包括增压风机、脱硫吸收塔、浆循泵、氧化风机、侧进式搅拌器等。四套石灰石浆液制备系统是脱硫系统的关键部分,采用湿式球磨机制浆。

三、石灰石-石膏烟气脱硫工作原理

原烟气从吸收塔下侧进入,与脱硫吸收剂石灰石浆液发生反应,生成石膏。主要化学反应方程式为……

四、湿式球磨机布置型式及工作原理

球磨机布置型式如图所示,包括驱动装置、大罐筒体、端衬板和筒体衬板等。原设计选用合成氯基橡胶衬板,存在耐磨性差、易损坏等问题。

五、衬板选型对比分析

通过对橡胶衬板和钢衬板的优缺点分析,发现钢衬板耐磨性好,但耐腐蚀性差。针对这一问题,进行可行性分析,并选用高铬衬板作为改造对象。

六、工业试验情况

通过对一台球磨机进行钢衬板改造试验,发现改造后运行工况稳定,电耗、球耗降低,运行经济性明显提高。但同时也存在一些问题,如衬板断裂、脱落和噪音增加等。针对这些问题,采取相应的解决办法进行优化改进。

七、改进后的运行情况

经过对钢衬板材料的优化和固定方式的改进,重新进行两台球磨机的衬板更换工作。至今运行9个月,未出现衬板脱落问题,运行效果良好。

八、经济性分析

从运行可靠性和经济指标分析,钢衬板明显优于橡胶衬板。钢衬板的设计寿命按照三年计算,节约的费用十分显著。

通过对脱硫湿式球磨机衬板的改型研究,最终成功将橡胶衬板改为钢衬板,取得了更好的安全可靠性和经济性。作为生产管理技术人员,应依靠科技进步解决生产现实难题,以提高企业效率。


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