搅拌站生产管理规章制度
各位领导,新年好!在此,向大家汇报过去一年的工作成果和经历。
在过去的一年里,得益于公司领导的英明领导和各部门的紧密协作,我们满怀信心、锐意进取,完成了既定的各项任务。这一年我们由“人管人”转变为“工具管人”,以创新思维革新了管理方式和工作流程,借助新工具、新手段取得了显著的成绩。本站从亏损状态成功扭转,实现了超额盈利。这些成果得益于领导的明智决策、员工的积极主动以及公司的齐心协力。
我们的具体工作情况如下:
一、安全及生产概况
在公司全体员工的共同努力下,我们今年安全生产混凝土达到92.36万方,生产产值高达25789.82万元。我们贯彻落实以试验室和搅拌操作人员为中心的生产质量控制方针,创新管理,细化流程。从各个生产环节如搅拌楼、泵车、铲车、搅拌车到后勤人员的质量安全教育,我们制定了全面的搅拌站生产制度。
我们加强了与指挥部的沟通联系,提高了砼的供应能力,超额完成了生产目标。我们注重安排自建站的安全工作,警钟长鸣,加强司机的安全、责任管理,引入信息化工具进行物流管理,取得了本年度零的好成绩。我们还实现了对车辆用油的及控制,本年度油耗较往年减少了30%。我们以试验为中心,加强对不同标号砼强度的试配次数,控制进场原料的质量,制定了并执行了试验检测、材料员、门卫三方共同参与进场材料收料的制度,从源头控制砼的强度稳定和自建站的成本。我们还完善了自建站的管理制度,用信息化工具建立了各岗位职责的可视化、可追溯机制,并制定了节点绩效考核办法,激励了员工的积极性。在源头治超工作方面,我们加强了工作力度,严格执行各项规章制度,建立了磅房及门卫的管理制度。
二、试验工作进展
2019年试验室进行了多达200余组的试配试验,对不同原料进行试配,得出了合理且经济的配合比。即使在原材料不断波动的情况下,我们也有效地控制了质量和成本。特别是部分泵送料全部使用石粉代替河砂,直接成本较使用河砂降低了约15元/方。相较于其他搅拌站,我们的这一做法在行业中较为罕见。
三、存在的不足之处
过去一年中,自建站在设备检查保养、原材料进场成本及验收、个人管理力度等方面仍存在不足。我们将加强对设备的检查保养,避免重大设备故障;控制原材料的进场成本,规范验收工作;个人也将加大管理力度,勤上路、多到工地检查,及时发现安全、质量隐患。
四、工作亮点与软件应用
过去一年,我们通过引入砼行软件对车队运输进行管理,并通过该软件将公司的销售、采购、生产、技术、成本、库存等环节紧密连接,实现了最佳资源组合,这是我们的扭亏为盈的关键。
对于管理层来说,砼行软件提供了实时的数据报表、公司运作状况的实时掌握、管理体系的固化、经验知识的累积、生产弹性的加强以及风险控制能力的提高等功能。系统符合上市规范,为公司上市提供了有力的数据支持。
对于销售部门而言,通过砼行系统,可以实时掌控客户的授信额度、发货风险以及订单的执行情况。系统还提供了便捷的下单方式、完善的签收管理功能以及详细的月报等功能。